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四川德昌复烤厂低投入解决电控柜温度过高问题

原创撰文:德昌复烤厂 马越

    2010年度设备检修期间,四川德昌复烤厂在不影响正常检修和外协项目的情况下,充分利用时间组织人员对复烤车间预处理段、打叶段电控柜进行专项技术改 造,以较小的资金投入,将电控柜内温度过高的问题成功解决。目前,通过对设备运行过程当中各项数据的检测表明:该改造项目效果明显,有效保证了设备稳定运 行率。

德昌电柜改善.jpg

一、瞄准隐患,确定问题主因

    德昌复烤厂预处理段、打叶段电控柜集中置于生产车间辅房二楼,这个位置会受到阳光直射且靠近热力站,夏季中午自然温度一般接近40℃,再加之电控柜装有近 百台变频器发热,柜内温度会达到50~60℃。电器原件长期工作在此环境中,特别容易老化,并且设备工作不稳定,经常出现掉网现象,影响正常生产及产品质 量,是德昌复烤厂生产过程当中的一大隐患。

二、敲定方案,细致开展改造

    针对隐患,德昌复烤厂的设备管理人员集思广益,最初设想采用中央空调加风道的方式,咨询德国梅兰日兰公司西南地区代理商后,对方答复由于电控柜负载功率较 大,完成此项目需70余万元。由于金额巨大,效果不明确,此项方案未被采用。设备管理人员再次进行分析,决定利用类似除尘管道的原理采取吸的方式带走柜内 热量。

    通过局部试验,虽然效果不错,但是管内风量不足,便又充分利用柜体上排风扇送风,在管道出口端加装轴流风机吸风,试验效果更加明显。这种方案非常简单易 行,且投资小,遂确定在检修期间不影响正常检修和外协项目的前提下,充分利用时间组织人员实施此改造项目。先利用房屋建筑用的雨水斗将电控柜顶部的排气扇 罩住,再用PVC管相连,最后在管道末端加装2个轴流风机将热气流排出室外。

三、改造完成,项目实施效益明显

    整个改造共花费7000元。改造后电控柜温度由以前50~60℃的降为目前的35℃,电气原件工作环境大大改善,掉网现象明显减少。

    通过此次改造,德昌复烤厂广大设备管理人员切实感受到:改革和创新并非需要多么高超的先进技术,思考是创新的源泉。只要每个人在工作中多观察、多思考、多总结,以高度的责任心对待工作中的每一件事,潜心做事,办法总会比困难多,小智慧能创造大财富。
 

 

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